某電廠9E燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)汽輪機(jī)為加熱單元。首次檢查檢修后,控制抽汽參數(shù)的抽汽調(diào)節(jié)閥在檢修評(píng)估期內(nèi)無異常運(yùn)行,但在熱啟動(dòng)過程中,抽汽調(diào)節(jié)閥活塞桿轉(zhuǎn)接頭桿彎曲。本文分析出處理建議。
1 抽汽調(diào)節(jié)閥轉(zhuǎn)接頭彎曲
2012-04-24T07:00,該9E啟動(dòng)過程中,汽輪機(jī)啟動(dòng)循環(huán)汽輪機(jī)時(shí),汽輪機(jī)啟動(dòng)掛閘,抽汽調(diào)節(jié)閥全開,汽輪機(jī)本體旋轉(zhuǎn)隔板全開。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)抽汽調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲。抽汽調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲修復(fù)的照片如圖1所示。
圖1 抽汽調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲修復(fù)照片
2 分析活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲原因
2.1 停機(jī)處理
2012-04-28T12:00,計(jì)劃停機(jī)。汽輪機(jī)停機(jī)前已辦理工作票,并采取安全措施,停機(jī)后進(jìn)行維護(hù)。汽輪機(jī)停機(jī)開關(guān)前,解開抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的連接,防止汽輪機(jī)開關(guān)時(shí)旋轉(zhuǎn)隔板同時(shí)關(guān)閉。由于連接到旋轉(zhuǎn)接頭的彎曲,油動(dòng)機(jī)活塞桿可能會(huì)受到不可預(yù)測(cè)的阻力而損壞油動(dòng)機(jī)。
2.二 缺陷基本情況
(1)解開抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿的連接,拆下旋轉(zhuǎn)接頭后,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)接頭長(zhǎng)度為180mm,彎曲點(diǎn)發(fā)生在離根部40~110mm在螺桿部分,油動(dòng)機(jī)活塞桿不彎曲,旋轉(zhuǎn)隔板可自由調(diào)節(jié)連桿上下移動(dòng),無阻塞。
(2)經(jīng)檢查測(cè)量,執(zhí)行機(jī)構(gòu)油動(dòng)機(jī)活塞桿行程為150.0mm,符合圖紙要求。旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的實(shí)際行程為148.0mm,135.0mm,在全關(guān)位置時(shí),調(diào)節(jié)連桿處于水平狀態(tài),油動(dòng)機(jī)中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承的圓心重合,如圖2所示。旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的裝配圖上標(biāo)明連桿行程為161.1mm,油動(dòng)機(jī)中心與連桿軸承中心之間的偏差為3.16mm,如圖3所示。
圖2 抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)及調(diào)節(jié)連桿裝配圖
(3)檢查缺陷設(shè)備解體時(shí),發(fā)現(xiàn)油動(dòng)機(jī)中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承中心偏離32.00mm,而圖紙要求是3.16mm,如圖4所示(圖中:p為液壓;A為活塞截面積)。
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2.3 彎曲原因分析
2.3.1 抽汽調(diào)節(jié)閥的閥位標(biāo)定過程
對(duì)于第一次安裝或維修后的抽汽調(diào)節(jié)閥,熱控專業(yè)需要配合機(jī)務(wù)專業(yè)完成抽汽調(diào)節(jié)閥的閥位標(biāo)定。校準(zhǔn)步驟如下:
(1)確定高壓抗燃油(EH油)系統(tǒng)工作正常,要求校準(zhǔn)的閥門具備正常開關(guān)的條件;
(2)將MOOG控制閥門和伺服(SPC)卡斷開;
(3)手操和MOOG閥連接;
(4)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)手動(dòng)操作旋鈕,使氣缸活塞向上移動(dòng)到機(jī)械死點(diǎn)(零位)。熱控人員通過配置軟件將零位寫入SPC卡;
(5)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)手動(dòng)操作旋鈕,使氣缸活塞向下移動(dòng)至機(jī)械死點(diǎn)(滿度位置)。熱控人員通過配置軟件將滿度位置寫入SPC卡;
(6)閥位標(biāo)定工作將完成,MOOG閥與SPC卡連接;
(7)此時(shí)油缸可通過SPC正常控制卡。
2.3.2 從旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿受力情況進(jìn)行分析
從上述抽汽調(diào)節(jié)閥的校準(zhǔn)過程可以看出,零位和滿度是由活塞向上和向下的機(jī)械死點(diǎn)決定的。由于旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿與油動(dòng)機(jī)中心線之間的累積加工誤差,油動(dòng)機(jī)滿度位置可能較大;由于校準(zhǔn)時(shí)間短,不足以導(dǎo)致連桿彎曲。在加熱或制冷季節(jié),旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿處于中間開度位置,控制旋轉(zhuǎn)隔板開度缸只需克服旋轉(zhuǎn)隔板開啟或關(guān)閉摩擦阻力和隔板重力,在非制冷加熱季節(jié),汽輪機(jī)啟動(dòng)后,即多次開關(guān)后,旋轉(zhuǎn)接頭桿產(chǎn)生少量彎曲變形,分析活塞桿的力矩,活塞上腔的最大進(jìn)氣壓力可達(dá)14MPa,如圖4所示。
應(yīng)力分析說明:SPC卡控油壓力為14MPa,油動(dòng)機(jī)油缸活塞直徑125mm,油動(dòng)機(jī)中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承中心偏離32mm。
油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭的力矩
油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭螺桿上的力矩為5495N·m,如此大的彎曲力矩足以使一個(gè)M36×3mm該扭矩為設(shè)計(jì)扭矩的10.127(32/3.16)倍。
2.4 油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭絲桿彎曲的主要原因
根據(jù)以上分析和計(jì)算,油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭線桿彎曲的主要原因是:由于旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿各部件的制造誤差疊加,油動(dòng)機(jī)活塞桿運(yùn)動(dòng)中心線偏離調(diào)節(jié)連桿軸承中心32.00mm,遠(yuǎn)超3.16mm的設(shè)計(jì)要求,使得作用于活塞桿轉(zhuǎn)接頭絲桿的最大可能彎曲力矩增大了10倍以上,這么大的力矩是轉(zhuǎn)接頭絲桿強(qiáng)度難以承受的,再加上調(diào)節(jié)連桿的軸承為圓柱形,導(dǎo)致絲桿只能沿著軸承的側(cè)面彎曲(如圖1所示)。
圖3 旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿工作原理圖
圖4 抽汽調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭受力分析
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3 活塞桿轉(zhuǎn)接頭螺桿彎曲后的處理
3.1 處理對(duì)策和執(zhí)行情況
經(jīng)檢查,油動(dòng)機(jī)中心與調(diào)節(jié)連桿軸承的中心距離不太可能調(diào)整,執(zhí)行機(jī)構(gòu)油動(dòng)機(jī)不能移動(dòng)到汽輪機(jī)本體側(cè),旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿不能延長(zhǎng),只能從其他方式找到方法。
(1)拆下執(zhí)行機(jī)構(gòu)油動(dòng)機(jī)活塞桿轉(zhuǎn)接頭,更換新的轉(zhuǎn)接頭。
(2)減少作用于旋轉(zhuǎn)接頭桿的扭矩,即減少高壓油對(duì)活塞的作用力。重新調(diào)整旋轉(zhuǎn)隔斷,調(diào)整連桿行程,將旋轉(zhuǎn)隔斷的全關(guān)位置定位0%,然后將調(diào)整連桿向下打開到一定角度,使調(diào)整連桿的垂直活動(dòng)行程達(dá)到135mm,與設(shè)計(jì)圖紙一致,將此位置定為L(zhǎng)VDT開度為100%,但實(shí)際旋轉(zhuǎn)隔斷未達(dá)到最大開度,只需滿足旋轉(zhuǎn)隔斷噴嘴所需的流通面積即可。
(3)按上述方法重新調(diào)整執(zhí)行機(jī)構(gòu)行程后,當(dāng)旋轉(zhuǎn)隔板打開到100%時(shí),油動(dòng)機(jī)只需克服旋轉(zhuǎn)隔板重力和摩擦阻力產(chǎn)生的扭矩。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量估計(jì),扭矩約為313.6N·m,該扭矩在轉(zhuǎn)接頭螺桿的設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
3.2 檢查處理情況
(1)冷態(tài)下啟動(dòng)EH油系統(tǒng)、汽輪機(jī)掛閘后抽汽調(diào)節(jié)閥開啟正常,開閘后關(guān)閉正常。油動(dòng)機(jī)活塞在整個(gè)行程范圍內(nèi)行走平穩(wěn),閥位標(biāo)定符合圖紙要求,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的行程范圍符合圖紙要求。
(2)在額定工況下,汽輪機(jī)攜帶額定負(fù)荷60MW,前額定進(jìn)氣壓力為5.549MPa,進(jìn)汽溫度為514℃時(shí),旋轉(zhuǎn)隔板(第11級(jí)隔板)前的蒸汽壓力為1.740MPa。在實(shí)際運(yùn)行條件下,由于余熱鍋爐的設(shè)計(jì)誤差,實(shí)際進(jìn)氣參數(shù)與汽輪機(jī)啟動(dòng)滿載后的設(shè)計(jì)值存在一定差異。4月份主汽調(diào)節(jié)閥全開時(shí),實(shí)際高壓蒸汽進(jìn)氣壓力為4.900MPa,進(jìn)汽溫度為514℃當(dāng)旋轉(zhuǎn)隔板的行程按圖紙要求重新調(diào)整時(shí),11級(jí)隔板前的蒸汽壓力與調(diào)整前一致,表明11級(jí)隔板的通流能力滿足設(shè)計(jì)要求。
4 暴露問題及改進(jìn)措施
(1)由于抽汽調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為直行程,旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿為角行程,角行程由直行程控制。油動(dòng)機(jī)活塞的行走中心和旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿軸承的中心必然有偏心,偏心距離設(shè)計(jì)要求為3.16mm,旋轉(zhuǎn)隔板及其連桿、調(diào)節(jié)杠桿和調(diào)節(jié)連桿的加工精度要求很高,累計(jì)誤差容易超標(biāo)。這就要求汽輪機(jī)制造商嚴(yán)格質(zhì)量管理體系,嚴(yán)格控制各部件的精度誤差,嚴(yán)禁使用尺寸誤差超標(biāo)的部件。
(2)為了從根本上解決這個(gè)問題,我們必須從設(shè)計(jì)中找到一種方法。如果將油動(dòng)機(jī)垂直于汽輪機(jī)本體軸的定位(暫定為水平定位)改為可調(diào),則油動(dòng)機(jī)中心與調(diào)節(jié)連桿軸承之間的偏心距離超過標(biāo)準(zhǔn),需要汽輪機(jī)制造商更新思維方式,優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。
(3)設(shè)備制造商必須熟練掌握制造過程中的工藝質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),必須見證設(shè)備組裝、組裝和重要節(jié)點(diǎn),并嚴(yán)格檢查。
(4)設(shè)備制造商應(yīng)充分重視項(xiàng)目回訪制度。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,設(shè)計(jì)、制造、裝配調(diào)整問題將暴露出來。制造商應(yīng)及時(shí)掌握出廠設(shè)備的缺陷,改進(jìn)設(shè)計(jì)、制造和質(zhì)量控制,防止其他設(shè)備出現(xiàn)類似缺陷。
(5)發(fā)電企業(yè)的運(yùn)行維護(hù)人員還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的監(jiān)督、檢查和維護(hù)管理。雖然設(shè)備缺陷不能從源頭上處理,但在不影響安全、使用功能和經(jīng)濟(jì)的前提下,通過分析缺陷的發(fā)生機(jī)制和調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)也能達(dá)到滿意的效果。
5 結(jié)束語
控制汽輪機(jī)本體抽汽調(diào)節(jié)閥需要本體制造商和EH配套油系統(tǒng)廠家在技術(shù)設(shè)計(jì)上進(jìn)行充分溝通,確保零部件的制造和組裝精度能夠滿足圖紙的技術(shù)要求;設(shè)備制造商需要進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),控制允許范圍內(nèi)設(shè)備的組裝誤差,以確保工廠設(shè)備滿足安全和功能要求。
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