我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線于2009年4月點火,5月正式投產(chǎn)。Φ4m×60m回轉(zhuǎn)窯三次風(fēng)管外徑2350mm,內(nèi)徑1950mm,三次風(fēng)閥在不到三個月的時間內(nèi)無法調(diào)節(jié)。我們在2009年底的大修中對三次風(fēng)閥進行了改造,使用了近兩年,沒有問題。
1 問題及分析
原三次風(fēng)閥由揚州某公司生產(chǎn)ZDZF-G-高溫蝶閥1950,工作溫度0~1000℃,閥板材質(zhì)為0ri25ni20,閥板厚度12mm,閥板上的澆注料由電動執(zhí)行器調(diào)節(jié),以控制閥門開度。在使用不到三個月的時間里,三次風(fēng)閥先后出現(xiàn)澆注料剝落磨損、閥板變形卡死、閥板斷裂損壞等問題,直至完全無法調(diào)節(jié)。經(jīng)我們分析,三次風(fēng)閥一般開度在75%左右,三次風(fēng)沖刷時閥板呈環(huán)狀,三次風(fēng)速20~30m/s,在三次風(fēng)的作用下,閥板會來回劇烈晃動,容易導(dǎo)致澆注料松動脫落。此外,我公司硅酸率控制較高,飛砂較重,進一步加重了三次風(fēng)蝶閥的損壞。
三次風(fēng)閥損壞后,我們暫時采用三次風(fēng)管磚的方法來控制三次風(fēng)的總量,但回轉(zhuǎn)窯煅燒是一個動態(tài)變化的過程,在窯波動后,結(jié)皮圈不能調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)窯和分解爐風(fēng)的平衡,導(dǎo)致窯通風(fēng)不足、恢復(fù)氣氛、窯通風(fēng)強、燒帶低溫火焰、熟料顆粒大、黃心、長圈結(jié)蛋、熟料產(chǎn)量低、煤耗高。在此期間,熟料產(chǎn)量僅為2600t/d左右,熟料28d強度52MPa噸熟料標(biāo)煤耗約123kg,對生產(chǎn)安全運行構(gòu)成嚴(yán)重經(jīng)濟損失。
2 技改方案
經(jīng)過詳細(xì)的研究和比較,參照其他廠家的技術(shù)改造經(jīng)驗,我們決定將三次風(fēng)閥改造成閘閥,采用浙江長興國盛耐火材料廠生產(chǎn)的九盛三次風(fēng)閥板。閥板的主要特點是閥體內(nèi)模具、耐熱鋼筋和耐火澆注料緊密包裹,形成一個整體,采用剛玉-莫來石高強度耐磨澆注料澆預(yù)烘烤。閥板寬1800mm,厚200mm,長2600mm。如圖1所示:閥板上端有兩個環(huán)形耳朵。鋼絲繩通過閥板耳朵與吊架上的手葫蘆連接。閥板由上面的手葫蘆吊起,手葫蘆掛在吊架梁上,用手葫蘆調(diào)整閥板的插入深度(即三次通風(fēng)面積)。閥板插入三次風(fēng)管,兩側(cè)有保護磚,將閥板左右兩側(cè)固定在一個平面上。暴露在三次風(fēng)管外的閥板蓋覆蓋,防止漏氣,保護閥板免受雨水侵蝕。
圖1 改造后的三次風(fēng)閥
3 應(yīng)用效果
三次風(fēng)閥改造至今已有兩年。停窯檢修時,檢查了三次風(fēng)閥。發(fā)現(xiàn)閥板除部分損壞外,保守估計可使用兩年。此外,三次風(fēng)閥改造后,回轉(zhuǎn)窯和分解爐的風(fēng)平衡可調(diào),窯況基本穩(wěn)定。長圈后可快速處理,結(jié)蛋基本消除,結(jié)皮現(xiàn)象大大減少。窯內(nèi)還原氣氛消除,低溫長焰問題得到解決。熟料結(jié)粒均勻,黃心料基本消除,熟料產(chǎn)量明顯提高。目前熟料產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2900t/d,熟料28d強度達58MPa,116噸熟料標(biāo)煤耗kg左右為順利生產(chǎn)和降低成本帶來了很大的好處。
4 效益對比
改造前蝶閥價格為3.使用3個月2萬元,生產(chǎn)熟料19萬元t,每萬噸熟料損失三次,風(fēng)閥成本1684元。改造閥板總投資不到10萬元(包括鐵護罩、吊架等。,不包括工時費),預(yù)計每年使用4年生產(chǎn)75萬元t熟料,每萬噸熟料的損耗成本只有333元,性價比提高了5倍以上,每年只損失三次風(fēng)閥,成本降低了10萬多元。
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