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      一、PVC反應(yīng)釜三通E簡要介紹閥門的問題

      韓華(寧波)PVC工廠的PVC反應(yīng)釜三通E閥門自2010年11月投入使用以來一直出現(xiàn)故障,主要現(xiàn)象是密封閥座磨損或切斷造成的內(nèi)部泄漏。在此期間,隨著問題的增加,工廠多次邀請制造商到現(xiàn)場討論解決方案,從最初的所有重新加工閥座,到后來改變閥門結(jié)構(gòu)(浮球形式到固定球形式),然后改變密封閥座的固定方式和更換閥座材料(密封閥座加金屬箍,閥座改為PPL材質(zhì)),最終在這基礎(chǔ)上又在金屬壓蓋的閥座上增加限位設(shè)計。這次三通E閥門的改進(jìn)經(jīng)歷了大約一年的時間,當(dāng)然也離不開一些工藝的改進(jìn)。

      二、原因推測及解決方案

      1.第一階段:加工更換:RTFE閥座

      (1)現(xiàn)象:從2010年11月到12月剛開始,反應(yīng)釜底部的三通工藝不斷反映E閥門內(nèi)部泄漏。我們通過壓力變送器觀察了8個反應(yīng)器的三通E閥門基本上有內(nèi)漏。

      圖1 拆下的閥座

      (2)原因推測:三通解體檢查泄漏E閥門,發(fā)現(xiàn)解體閥座基本完好,除了部分閥座有一些銹殘留,沒有損壞現(xiàn)象(圖1),但組裝后,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)仍有內(nèi)部泄漏,呈水柱噴射。技術(shù)人員最初認(rèn)為,除了剛剛測試過程中的銹殘留外,主要是密封閥座的質(zhì)量問題。

      (3)解決方案:由于時間緊迫,一方面要求Univals廠家再提供RTFE密封閥座,所有泄漏的三通E拆下閥門,送當(dāng)?shù)鼐S修廠家加工閥座。

      2.第二階段:浮動球形式改為固定球形式

      (1)現(xiàn)象:2010年11月剛換上的閥座,不到一個月就陸續(xù)漏了。

      (2)原因推測:解體檢查后內(nèi)漏三通E閥門,發(fā)現(xiàn)解體閥座基本完好,無損壞現(xiàn)象,組裝后,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)仍有內(nèi)部泄漏。但新加工的閥座剛剛安裝,不會出現(xiàn)內(nèi)部泄漏,使用一段時間后會出現(xiàn)內(nèi)部泄漏。在查閱了相關(guān)的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)了這些三個環(huán)節(jié)E閥門的數(shù)據(jù)表是固定球的形式,但實(shí)際上是浮動球的形式。相關(guān)規(guī)范和制造商一般規(guī)定,6以上的球閥應(yīng)采用固定球的形式,浮動球易磨損,導(dǎo)致泄漏。

      (3)解決方案:Univals工廠要求廠家立即安裝8個三通E更換或改造閥門??紤]到時間緊迫和廠家困難,同意廠家現(xiàn)場將浮動球改造成固定球。

      3.第三階段:在密封閥座周圍加入金屬壓蓋,更換密封閥座材料(RTFE到E-TEFLON、PPL)

      (1)現(xiàn)象:從2011年2月初開始,三通E閥門從浮從浮球形式轉(zhuǎn)變?yōu)楣潭ㄇ蛐问胶?,效果大大提高。但?月份開始,內(nèi)部泄漏和閥門卡住。

      (2)原因推測:解體檢查后內(nèi)漏三通E閥門發(fā)現(xiàn)解體閥座的出口側(cè)損壞,幾乎所有問題都是三通閥的出口側(cè),部分閥座磨損或切割。更換新的閥座后,類似的現(xiàn)象會在大約兩周內(nèi)發(fā)生。我們仔細(xì)觀察了損壞的閥座,主要是由于出口側(cè)的接觸PVC漿液介質(zhì),高溫,長時間會導(dǎo)致閥座軟化。如果軟化的閥座沒有相對固定,則閥座的一側(cè)容易翹曲,導(dǎo)致球磨損或切割。

      (3)解決方案:針對上述推測原因,工廠協(xié)調(diào)Univals同時,制造商采用以下三種方案:在密封閥座周圍增加金屬蓋(圖2),即使密封閥座軟化,也不會使閥座翹曲;同時準(zhǔn)備三種密封閥座材料(RTFE、E-TEFLON、PPL),最后,選擇最好的測試效果PPL材料為密封閥座。與工藝人員協(xié)商,介質(zhì)的溫度是否能適當(dāng)降低(后來實(shí)際熱水問題是140℃降低到120℃)。

      圖2 金屬壓蓋閥座設(shè)計圖

      4.第四階段:在金屬壓蓋閥座上增加限位設(shè)計

      (1)現(xiàn)象:在密封閥座周圍加金屬蓋和工藝適當(dāng)冷卻的第三階段后,近三個月內(nèi)幾乎沒有類似的內(nèi)部泄漏故障。但自2011年6月底以來,又有兩個閥門發(fā)生了內(nèi)部泄漏故障,難以打開和卡住。

      (2)原因推測:解體兩個內(nèi)漏三通后E閥(圖3)發(fā)現(xiàn)解體閥座的出口側(cè)損壞嚴(yán)重,閥座跳出金屬蓋,球體接觸閥體,球體和閥體磨損嚴(yán)重。經(jīng)過仔細(xì)分析,主要原因是高溫介質(zhì)下的閥座總是軟化,軟化的閥座會通過球體的多次摩擦從金屬蓋中取出,使球體直接接觸閥體,因?yàn)樗鼈兪墙饘伲瑫?dǎo)致球體和閥體損壞。

      (3)解決方案:根據(jù)現(xiàn)場情況,在制作三通閥大側(cè)蓋的過程中,增加密封軟閥座的限位設(shè)計(圖4),防止軟閥座損壞時閥座支撐環(huán)彈出拉傷閥球。這種限位增加后,主要有以下三個功能:即使閥座長時間磨損,閥座也不會跳出金屬壓蓋保護(hù)球體;由于限位用螺栓固定,更換閥座只需拆卸螺栓,方便更換閥座;由于閥座的固定,可以大大延長閥座的使用壽命。

      圖3 閥座跳出后,球體與閥體之間的摩擦

      圖4 閥座增加限位實(shí)體圖

      三、改進(jìn)結(jié)論

      反應(yīng)釜三通E經(jīng)過上述四個階段近一年的改進(jìn),閥門的效果是顯而易見的。從去年試運(yùn)行時頻繁拆裝、大量加工更換閥座到生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)該說這次改進(jìn)非常成功。

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