兗礦魯南化肥廠280000m3/h杭州杭氧有限公司成套供應(yīng)空分裝置,配套陜鼓與德國曼透平合作生產(chǎn)RIK112S空壓機(jī)和RBZ45增壓器由杭州汽輪機(jī)有限公司的全凝汽輪機(jī)拖動(dòng)。該裝置采用全低壓分子篩吸附凈化、增壓平膨脹機(jī)制冷、全蒸餾無氫氬、空氣增壓循環(huán)氧、氮雙泵壓縮工藝。該裝置于2008年5月底開始單次試運(yùn)行,并于2008年6月29日生產(chǎn)合格的氧氣。a系統(tǒng)運(yùn)行良好,但部分閥門在運(yùn)行中暴露出一系列問題,導(dǎo)致系統(tǒng)多次被迫停止維護(hù)。本文主要討論了液氮節(jié)流閥芯脫落、高壓液空節(jié)流閥閥柄斷裂、液氧泵進(jìn)口閥泄漏、液氧泵回流閥桿振動(dòng)偏差磨損等問題,供您討論和參考。
1 液氮節(jié)流閥V3003閥芯脫落
1.1 現(xiàn)象
2008年9月3日6:00左右,檢查人員發(fā)現(xiàn)空分冷箱東側(cè)漏液。經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)上塔液氮節(jié)流閥V3003閥蓋噴霧。立即聯(lián)系儀器人員,解決噴霧問題,但閥門不斷振動(dòng)和噪音。9月6日,閥門廠技術(shù)人員到達(dá)工廠,分析懷疑閥芯脫落或閥桿斷裂,需要停止處理。9月16日,空分停止,分餾系統(tǒng)在保持塔的微正壓下排出V3003年,發(fā)現(xiàn)閥芯與閥桿連接處脫焊,閥芯有輕微磨損跡象。更換新閥芯后,系統(tǒng)恢復(fù)駕駛。閥門工作正常,但不到一個(gè)月V3003閥桿再次斷裂,系統(tǒng)被迫停
1.2.原因分析和處理
針對V3003多次斷裂,首先懷疑閥門選擇太小,因?yàn)殚y門設(shè)計(jì)直徑在設(shè)計(jì)初期DN125,最終設(shè)計(jì)改為DN但是會(huì)計(jì)結(jié)果DN80口徑完全符合設(shè)計(jì)要求。
V3003閥芯與閥桿連接處兩次脫焊斷裂,斷裂面為閥芯與閥桿焊接處。因此,懷疑閥芯與閥桿之間的連接強(qiáng)度不夠,閥芯與閥桿之間的嵌入式連接不能滿足操作要求。因此,在與杭州氧氣工具技術(shù)人員協(xié)商后,將閥芯導(dǎo)套加厚加長,并在增加螺紋連接后焊接。同時(shí),閥芯與閥桿采用銷釘鉚接。系統(tǒng)恢復(fù)駕駛,V3003運(yùn)行至今未出現(xiàn)異常(閥門已穩(wěn)定運(yùn)行近3)a,沒有問題)。
2 高壓液空節(jié)流閥V3015閥柄斷裂
2.1現(xiàn)象
2008年7月空分裝置正常運(yùn)行后,空氣增壓器末端高壓空氣安全閥多次超壓跳躍。通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)高壓液空節(jié)流閥V3015年振動(dòng)較大,現(xiàn)場閥位與控制室有偏差。在10月份更換新的閥門定位器后,閥門振動(dòng)仍然很大。2009年2月,閥門發(fā)現(xiàn)閥桿導(dǎo)套磨損嚴(yán)重,約30mm寬、5mm深環(huán)形溝槽,閥桿輕微彎曲變形,閥芯三個(gè)節(jié)流面磨損程度不同,最深3mm,閥座有3個(gè)缺口,最深處4個(gè)mm。20年,由于當(dāng)時(shí)沒有更換相應(yīng)的備件,被迫監(jiān)測高壓液空節(jié)流閥的運(yùn)行d后閥桿突然斷裂,閥門劇烈振動(dòng)(甚至冷箱板和平臺(tái)都能感覺到振動(dòng)),系統(tǒng)被迫停車維修。
2.2 原因分析及處理
V3015額定流量為74400m3/h,最大流量為78120m3/h,閥門口徑為DN但在實(shí)際運(yùn)行中,高壓空氣流量有時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過8萬m3/h,偏離閥門的額定工作條件。閥門直徑小,會(huì)加速流體流量,產(chǎn)生氣穴現(xiàn)象和閃蒸,導(dǎo)致閥芯部件嚴(yán)重磨損。為此,專門與杭州氧氣設(shè)計(jì)師溝通,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行條件更換閥門DN對于100口徑的閥門,也適當(dāng)調(diào)整了閥門參數(shù)。同時(shí),閥門結(jié)構(gòu)由一級(jí)節(jié)流降壓改為三級(jí)節(jié)流降壓,降低了閥門循環(huán)處的介質(zhì)流速,降低了介質(zhì)的閃蒸和氣蝕。此外,鑒于閥門進(jìn)出口壓差大,介質(zhì)易閃蒸氣化,閥芯沖刷嚴(yán)重,新閥體材料等級(jí)提高(鎳含量為13.比舊閥高4%左右,有效提高了閥體的強(qiáng)度、韌性和耐磨性)。
開車后,系統(tǒng)加強(qiáng)了對閥門運(yùn)行的監(jiān)控:減少V3015閥前溫度控制在-160℃盡量接近原設(shè)計(jì)值-171℃,減少節(jié)流后的汽化率;加強(qiáng)對V3015現(xiàn)場檢查,及時(shí)控制和調(diào)整閥門異常情況。
改后近3a在運(yùn)行過程中,閥門多次拆卸檢查,無異常,內(nèi)部無磨損。
3 液氧泵進(jìn)口閥泄漏
3.1 現(xiàn)象
液氧泵進(jìn)口閥自系統(tǒng)氧泵進(jìn)口閥V3501A/B內(nèi)部泄漏問題一直存在,不僅影響液氧泵的高負(fù)荷運(yùn)行,而且導(dǎo)致液氧泵、進(jìn)口過濾器、止回閥等無法從系統(tǒng)中退出和維護(hù)。為此,以往的空氣維護(hù)已將閥納入拆卸和檢查計(jì)劃,并兩次更換新閥,但閥內(nèi)泄漏問題尚未完全解決。
3.2 原因分析與處理
(1)針對閥門泄漏的問題,首先懷疑設(shè)備中的鋁片等異物卡在閥芯上,導(dǎo)致閥門關(guān)閉不嚴(yán)格。借設(shè)備停車機(jī)會(huì)驗(yàn)證:從關(guān)閉閥排水到系統(tǒng)加熱,閥門關(guān)閉,但最終拆卸閥門時(shí)未發(fā)現(xiàn)異物,消除了懷疑。
(2)通過查閱閥門相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)液氧泵進(jìn)口閥為杭氧KOSO設(shè)計(jì)的泄漏等級(jí)為內(nèi)壓縮過程中首次使用的產(chǎn)品Ⅳ允許有一定的泄漏,但不符合液氧泵在內(nèi)壓縮過程中在線退出系統(tǒng)維護(hù)的要求。
鑒于閥門給系統(tǒng)帶來的安全隱患,杭氧重新設(shè)計(jì)并選擇了閥門,并選擇了原閥門DN用200三偏心蝶閥代替三偏心蝶閥TYCO三偏心蝶閥(DN150.閥門要求達(dá)到零泄漏等級(jí))。更換新閥后,運(yùn)行中的閥門無泄漏。
4 液氧泵回流閥桿振動(dòng),偏磨
4.1 現(xiàn)象
2009年,隨著裝置負(fù)荷的增加,液氧泵回流閥V3511A/B不同程度的喘振可以聽到閥腔內(nèi)的異常噪音,特別是當(dāng)系統(tǒng)增加負(fù)荷(閥門開度超過40%)時(shí),閥桿可見10mm左右上下移動(dòng),造成出界區(qū)氧壓0.1~0.2MPa波動(dòng),現(xiàn)場聽起來像拖拉機(jī),對氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成了極大的威脅。事實(shí)上,在幾次停車拆卸檢查中發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)回流閥A泵回流閥V3511A閥芯磨損嚴(yán)重,不能長主泵長期運(yùn)行;B泵回流閥V3511B閥芯也有不同程度的磨損。
4.2 原因分析與處理
針對閥桿的上下移動(dòng),首先懷疑閥定位器的輸出壓力較低?;亓鏖y定位器的輸出壓力范圍為0.15~0.3MPa,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn),兩臺(tái)閥門定位器的輸出壓力分別為0.15~0.25MPa和0.15~0.23MPa,略低于設(shè)計(jì)值。因此,儀器人員將空氣過濾器后的氣源壓力調(diào)整到0.35MPa,將閥門定位器的輸出壓力提高到設(shè)計(jì)值,但效果仍不明顯。
重新檢查現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)此類高壓節(jié)流減壓(閥門進(jìn)出口壓力為6.34/0.377MPa)、通過流道時(shí),嚴(yán)重沖刷閥芯的介質(zhì)閃蒸閥一般選用流關(guān)閥,空分裝置現(xiàn)場閥為流開閥。由于一般介質(zhì)閃蒸損傷部位多發(fā)生在閥門節(jié)流口下游,流關(guān)閥的特點(diǎn)是節(jié)流口下游可遠(yuǎn)離閥芯等關(guān)鍵部件,減少介質(zhì)閃蒸對閥芯等關(guān)鍵部件的沖刷磨損,提高閥門的使用壽命,因此更換V3511A/B新閥芯將閥門從流開型改為流關(guān)型,閥前溫度由原設(shè)計(jì)的-178.27℃提高至-175.15℃,使新閥芯更能適應(yīng)實(shí)際工況。
液氧泵回流閥改造后,通過加強(qiáng)閥門的維護(hù)和監(jiān)控,盡量控制回流閥盡量控制回流閥的開度小于40%,避免大量液氧回流沖刷閥芯;加強(qiáng)檢查,及時(shí)調(diào)整閥門振動(dòng)。加或減少負(fù)荷時(shí),閥桿振動(dòng)不再發(fā)生,隨后的多次拆卸和檢查也沒有發(fā)現(xiàn)閥芯磨損。
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