1 故障情況
(1)雅站直井測量分離器液相出口調(diào)節(jié)閥LV1001閥芯斷裂,導致介質(zhì)循環(huán)堵塞。原因分析結果:閥芯與閥座之間有雜質(zhì)堵塞。采取措施:拆卸執(zhí)行機構和閥門,發(fā)現(xiàn)針閥芯斷裂,更換新閥芯。
(2)雅站水平井測量分離器液相控制調(diào)節(jié)閥LV1002與一級閃蒸分離器水相調(diào)節(jié)閥LDV1101閥籠和閥芯腐蝕導致調(diào)節(jié)閥關不嚴。
拆下檢查時發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥不嚴。
LV1002閥籠表面凹凸不平,有縫隙,環(huán)面有不同程度的坑孔,見圖1。LV1002調(diào)節(jié)閥為FISHER腐蝕閥籠材料為316L。
LDV1101閥芯上端表面有開口,閥芯本體表面呈麻坑狀(見圖2),導致閥芯與閥座密封不嚴,導致調(diào)節(jié)閥關閉不嚴。LDV1101調(diào)節(jié)閥為FISHER腐蝕閥籠材料為316L。
圖1
圖2 閥芯本體表面呈麻坑狀
原因分析結果:
(a)調(diào)節(jié)閥材料(閥體材料)WCC,閥芯316L)耐腐蝕性差;
(b)由于節(jié)流對閥芯的沖刷力強,調(diào)節(jié)閥通常控制在小開度(20%)以下,導致閥內(nèi)部磨損;
(c)由液相腐蝕引起。LDV接水樣觀察1101管道低污處,水樣沉淀物呈黑色,含沙。
(3)大站液相調(diào)節(jié)閥磨損嚴重。大站測量生產(chǎn)分離器液相調(diào)節(jié)閥磨損嚴重。閥籠表面和邊緣有不同程度的坑洞,倒角內(nèi)外有較大的腐蝕坑和溝槽(見圖3)。調(diào)節(jié)閥為FISHER腐蝕閥籠材料為316L。
圖3 閥籠腐蝕坑
原因分析結果:三相分離器前后壓差大,計量生產(chǎn)分離器實際運行壓力6.2MPa,三相分離器壓力0.6MPa,原生產(chǎn)工藝見圖4。
圖4 原生產(chǎn)工藝圖
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2 腐蝕原因分析
2.1 氣蝕與閃蒸
根據(jù)伯努利方程,管道中流體流量的增加壓力會降低。管道節(jié)流處的流體速度大大提高。壓力急劇下降。如果液體流經(jīng)管道節(jié)流處的壓力低于蒸發(fā)壓力(PVC)會產(chǎn)生氣蝕或閃蒸。
雅克拉-大澇壩天然氣處理站兩站調(diào)節(jié)閥均為FISHER費希爾控制設備有限公司出版的調(diào)節(jié)閥FISHER閃蒸圖(圖5)和氣蝕圖(圖6)在控制閥手冊(第三版)中發(fā)現(xiàn)。氣蝕和閃蒸是由管道節(jié)流引起的。如果液體流過管道節(jié)流,壓力恢復后P仍低于汽化壓力(PVC)(此時流體內(nèi)仍有氣泡)。這種現(xiàn)象被稱為閃蒸。如果液體流過管道節(jié)流處,壓力恢復后P高于汽化壓力(PVC)此時,流體內(nèi)的氣泡破裂)。這種現(xiàn)象被稱為氣蝕。最嚴重的閃蒸損傷發(fā)生在流量最高的地方。即閥塞閥座。腐蝕是閃蒸損傷的直觀表現(xiàn)。當氣蝕發(fā)生時,氣泡破裂釋放的能量損壞閥塞閥座甚至附近的管道,噪聲氣蝕和閃蒸是閥門損壞的重要原因。
圖5 閃蒸圖
圖6 氣蝕圖
根據(jù)雅大兩站的凝析油壓力和管道情況,推測雅大兩站裝置FISHER調(diào)節(jié)閥腐蝕主要受氣蝕影響。2.2 腐蝕分析
雅克拉-大澇壩凝析氣田流體介質(zhì)簡介:凝析氣井天然氣甲烷平均含量855.乙烷平均含量為45%.丙烷平均含量為31%.平均相對密度為07%.66,CO2平均含量2.33%,H2S平均含量6.站內(nèi)氣相流速為82%.21~5.29m3·h-1;冷凝油的平均密度為0.78g·cm-3,粘度平均為2.66MPa.s,含硫量平均為0.041%的蠟含量平均為15%.96%,站內(nèi)液相流速0.58~2.29m3·h-1。在氣體、水、烴和固共存的多相流腐蝕介質(zhì)中H2S、CO2、Cl-和水是主要腐蝕介質(zhì),在40~60℃和6.2~8.0MPa為金屬腐蝕提供了理想的腐蝕環(huán)境。
(1)CO2分壓的影響
CO2分壓越大,pH值越低,去極化反應越快,腐蝕速度越快。CO2腐蝕的主要因素是CO2分壓、溫度、流速等。
(2)CO2-Cl-H2O腐蝕
在CO2-Cl-H2O碳鋼和低合金鋼可產(chǎn)生間隙腐蝕、均勻腐蝕和點蝕,最終導致調(diào)節(jié)閥點蝕和坑蝕。CO2是腐蝕劑,水是載體,Cl-是催化劑。
316L圖7為316L腐蝕樣品表面掃描電鏡圖8為316L腐蝕產(chǎn)物能譜分析圖確定腐蝕類型CO2沖刷腐蝕。
圖7 316L樣品表面腐蝕SEM
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從圖8可以看出,液相腐蝕產(chǎn)物的元素含量大于氣相腐蝕產(chǎn)物。原因是雅克拉-大澇壩的液相腐蝕環(huán)境比氣相腐蝕環(huán)境復雜,液相H2S、CO2、Cl-與水相互作用,加速腐蝕率。
圖8 316L腐蝕產(chǎn)物能譜分析結果
液相相中腐蝕產(chǎn)物的形成過程中,316L材質(zhì)的Mo參與腐蝕形成腐蝕產(chǎn)物,氣相中Mo液相腐蝕產(chǎn)物在腐蝕過程中不參與腐蝕,因此能譜圖中有液相腐蝕產(chǎn)物Mo,氣相腐蝕產(chǎn)物的譜圖中沒有Mo。
2.3 鹽堵和鹽腐蝕
雅克拉-大澇壩凝析氣田凝析油含水含鹽。雅克拉氣田地層水的礦化程度為102716mg·L-1,大澇壩氣田地層水的礦化程度為210297mg·L-1,屬于含鹽量高的地下水。進站不穩(wěn)定冷凝油進站后,溫度升高,冷凝油中部分鹽沉淀,導致鹽結晶。導致冷凝油熱交換器調(diào)節(jié)閥的鹽堵塞和鹽腐蝕。為減少兩站熱交換裝置、管道、調(diào)節(jié)閥等鹽堵塞和鹽腐蝕,雅克拉-洪壩兩站冷凝油處理裝置分別增加了密閉的鹽清洗過程。
建議3 防腐措施
(1)建議 在進計量分離器前的計量、生產(chǎn)匯管處進行緩蝕劑加注;
(2)優(yōu)選抗腐蝕材料 一般材料越硬,抗蝕能力越強。因目前調(diào)節(jié)閥閥材質(zhì)為硬合金鋼,耐腐蝕性在雅克拉凝析氣田腐蝕性較差,建議優(yōu)選鎢碳鋼和鈦合金材料;
(3)閥體結構改型 采用多級閥芯調(diào)節(jié)閥結構,使壓力通過調(diào)節(jié)閥后逐級降壓,把調(diào)節(jié)閥的總壓差分成幾個小壓差,逐級降壓,使每一級都不超過臨界壓差(PVC),減少閥體和閥芯的氣蝕;
(4)優(yōu)化工藝流程 對于調(diào)節(jié)閥前后壓差很大(在5MPa以上),建議采用雙調(diào)節(jié)閥控制,減少壓差對閥芯和閥籠的沖擊和磨損。分離器液相調(diào)節(jié)閥從6開始.2MPa調(diào)節(jié)至0.6MPa,閥芯磨損嚴重,需要每3~4個月更換一次。2011年7月維修后,單調(diào)節(jié)閥(見圖4)改為雙調(diào)節(jié)閥節(jié)流(見圖9)。前一個調(diào)節(jié)閥從6個測量和生產(chǎn)分離器液相調(diào)節(jié)閥.2MPa調(diào)節(jié)至3.0MPa,后一個調(diào)節(jié)閥將壓力從3開始.0MPa調(diào)節(jié)至0.6MPa,壓產(chǎn)逐漸減少后,閥芯磨損大大減少。
圖9 改造后的流程圖
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