1 機組概況
國電九江發(fā)電廠4號機組為N21012.7/535/535型、一次中間再熱、沖動、單軸、三缸、二排汽、冷凝汽輪機,是20世紀80年代末制造的機組,于1992年9月投產(chǎn)。機組原采用機械液壓調(diào)節(jié)安全系統(tǒng),2009年5月對4號機組調(diào)節(jié)安全系統(tǒng)進行純電動調(diào)節(jié)DEH改造。機組共有4個高壓調(diào)速閥(調(diào)節(jié)門),分為兩組,布置在高壓缸的左右兩側(cè)。每側(cè)的兩個高壓調(diào)節(jié)門共有一個外殼,并與主閥連接。高壓調(diào)節(jié)門采用凸輪操作提升機構(gòu)。高壓油動機驅(qū)動齒輪和凸輪軸通過其蒸汽杠桿齒條旋轉(zhuǎn)凸輪,然后通過滾輪、杠桿和頂桿上下移動滑輪,連接到滑輪的軸也上下移動。高壓調(diào)節(jié)門與閥桿連接器(兩半連接器)連接到軸,然后高壓調(diào)節(jié)閥桿也隨心桿移動,以控制高壓調(diào)節(jié)門的開度。
2 有問題
4號機組自投產(chǎn)運行以來,由于1號、2號、3號、4號高壓調(diào)節(jié)門凸輪線設(shè)計不合理,局部角內(nèi)壓力角較大,最大壓力角達到40°(超過允許值30°),高壓調(diào)節(jié)門打開時,凸輪機構(gòu)容易自鎖,明顯卡澀。當機組在中負荷范圍內(nèi)運行時,負荷擺動較大。此外,當機組在中高負荷區(qū)域運行時,由于四個高壓調(diào)節(jié)門的重疊度較大,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門的節(jié)流損失較大,降低了高壓缸的效率,降低了機組運行的經(jīng)濟性。1994年,在廠家的幫助下,對4號機組高壓調(diào)節(jié)門的凸輪線進行了改造設(shè)計,降低了壓力角,使特性曲線光滑,解決了運行中高壓調(diào)節(jié)門打開時凸輪機構(gòu)容易自鎖、機組運行時負荷擺動較大的問題。然而,3號高壓調(diào)節(jié)門與1號和2號高壓調(diào)節(jié)門的重疊程度和重疊范圍仍然很大。1號和2號高壓調(diào)節(jié)門在各種負荷下無法打開,節(jié)流損失仍然很大。4號高壓調(diào)節(jié)門與1號和2號高壓調(diào)節(jié)門的重疊程度約為5%。機組帶140MW負荷運行時,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門前后壓差高達3.6MPa,滿載運行也達到0.8MPa,機組運行經(jīng)濟性差。
3 原因分析及解決方案
原設(shè)計1、2高壓調(diào)節(jié)門主閥最大開度為33mm,預啟閥設(shè)計行程為7mm,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在實際運行中,3號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟時,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為17號.4mm。開啟4號高壓調(diào)節(jié)門主閥時,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為29號.2mm,對應(yīng)的3號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟行程為10.7mm。1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為33mm3號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為24.2mm,4號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為10.6mm。根據(jù)上述情況,雖然1994年凸輪線進行了改造設(shè)計,但上述節(jié)流損失仍存在較大問題。
分析可采取以下措施:
(1)降低高壓調(diào)節(jié)門預啟閥的行程,可增加1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥在高負荷區(qū)域的有效開度,減少節(jié)流損失。預啟閥的行程為7mm減小至5mm,主閥的有效開度可以增加2mm,在凸輪轉(zhuǎn)角100°原設(shè)計110的開度可以達到°相應(yīng)的開度有利于機組在高負荷區(qū)減少1、2高壓調(diào)節(jié)門的節(jié)流損失。1、2高壓調(diào)節(jié)門預啟閥行程減少后,部分降低高壓調(diào)節(jié)門重疊,有利于大行程范圍內(nèi)高壓調(diào)節(jié)門的穩(wěn)定性。具體措施是拆下預啟閥的壓縮蓋,并在下部切割2mm,重新安裝螺孔。
(2)在滿足高壓調(diào)節(jié)門重疊度、機組輸出功率要求、調(diào)節(jié)門預啟閥行程調(diào)整和提升力特性的要求下,重新設(shè)計4條凸輪線。新凸輪增加了凸輪的外圓直徑,由多個圓弧組成,即由凸輪基圓、與滾輪同徑的起始圓弧段和不同半徑的多個圓弧段組成。新凸輪線由40個半徑組成mm、60mm、80mm、120mm、130mm、140mm、150mm、156mm、160mm等待九段弧形成。在凸輪線的優(yōu)化設(shè)計中,不僅考慮了1號和2號高壓調(diào)節(jié)門預啟閥行程的減少因素,還考慮了4號和3號調(diào)節(jié)門、3號調(diào)節(jié)門與1號和2號調(diào)節(jié)門開度之間的相對關(guān)系,每個凸輪的鍵槽位置沒有改變。
(3)改造后的凸輪在靜態(tài)試驗中根據(jù)需要加厚油動機齒條連桿之間的墊子。
4 改進效果
改造后效果如下:
(1)凸輪機構(gòu)改進前后的設(shè)計特點見圖1。
圖1
從圖1可以看出,1號和2號調(diào)節(jié)門的特性曲線比原設(shè)計光滑,相應(yīng)的開度增加。3號調(diào)節(jié)門的特性曲線也比原設(shè)計光滑,提前打開,4號調(diào)節(jié)門的特性曲線推遲打開。
(2)高壓調(diào)節(jié)門改進前后特性見表1。
表1 高壓調(diào)節(jié)門改進前后特性
從表1可以看出,改進后1號和2號高壓調(diào)節(jié)門的主閥最大行程為38mm。3號高壓調(diào)節(jié)門主閥打開時,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為25.1mm;4號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟時,1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為37.8mm,對應(yīng)3號高壓調(diào)節(jié)門的主閥行程為18.8mm。1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為33mm3號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為7.2mm,4號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為0。1號和2號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為38mm3號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程為21.9mm,34號高壓調(diào)節(jié)門主閥行程mm。由此可見,3號高壓調(diào)節(jié)門與1號、2號高壓調(diào)節(jié)門、4號、3號高壓調(diào)節(jié)門的重疊程度和重疊范圍明顯降低。改進后,從高壓調(diào)節(jié)門開啟的相對關(guān)系來看,3號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟對應(yīng)的1號、2號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟推遲了7號.7mm,4號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟對應(yīng)的3號高壓調(diào)節(jié)門主閥開啟延遲8.3mm,有效地解決了機組高壓調(diào)節(jié)門重疊度和重疊范圍大的問題,可降低高壓調(diào)節(jié)門節(jié)流損失。
(3)1號、2號高壓調(diào)節(jié)門預啟閥行程調(diào)整后,設(shè)計規(guī)范要求的1號油動機提升力系數(shù).7~1.9倍范圍內(nèi)。
(4)1號、2號高壓調(diào)節(jié)門預啟閥行程調(diào)整后,當主閥打開時,雖然門桿最小截面的張力增加,但門桿的極限強度為500MPa,壓力集中系數(shù)為2,疲勞系數(shù)為2.因此,仍有足夠的安全裕度。
(5)1號、2號高壓調(diào)節(jié)門預啟閥行程調(diào)整后,大開度下穩(wěn)定性提高。
(6)凸輪線改進后,凸輪壓力角在整個行程范圍內(nèi)處于正常范圍,高壓調(diào)節(jié)門流量特性汽流量與凸輪角關(guān)系平穩(wěn),調(diào)節(jié)特性好。
(7)改進后,高壓調(diào)節(jié)門的實際通流能力基本達到了改進前機組的通流能力,可滿足夏季工況下機組最大輸出功率和最大輸出功率的要求。
5 結(jié)語
改進后4號機組的熱試驗結(jié)果,3號高壓調(diào)節(jié)門與1號、2號高壓調(diào)節(jié)門的重疊度由改進前20%提高~25%下降到10%左右,滿負荷下1號和2號高壓調(diào)節(jié)門的壓損由0.8MPa下降到0.4MPa。機組在160~210MW在負荷范圍內(nèi)運行時,高壓缸的平均效率提高了1.標準煤耗下降1%.2g/(kW•h),機組運行經(jīng)濟性明顯提高。
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